室外测量时,电机冷却通风过大(手感)时应使用风罩。3测试仪器3.3.1概述测试仪器应使用GB3785规定的2型或2型以上的声级计,以及准确度相当的其他测试仪器。声级计或其他测试仪器与传声器之间使用延伸电缆或延伸杆。2校准每次测量前后,需用准确度优于±.5dB的声级校准器在一个或多个频率上对整个测试系统(包括电缆)进行校准。声级校准器应按JJG176规程、声级计及其他测试仪器应按JJG188规程定期检定,以保证测试仪器的准确度。4泵的与运行工况3.4.1在泵和试验设备时应注意以下几点:a.在试验室测量时,出口节流阀应装在离泵较远处;吸入和排出管路噪声过大时,应采取降低噪声影响的措施;应尽量减少来自其他试验设备的噪声影响。2运行工况在测量离心泵、混流泵、轴流泵等叶片泵的噪声时,应在规定转速(允许偏差±5%)、规定流量下进行。在测量齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等容积泵(住复泵除外)噪声时,应在规定转速(允许偏差±5%)、规定工作压力下进行。5A声级的测量3.5.1测量表面传声器应位于包络声源的想测量表面上,可选用两种测量表面的一种:a.半径为r的半球测量表面;各面平行于基准体对应各面的矩型六面体测量表面。当比较相同类型泵的噪声时,建议采用形状相同的测量表面和同样的测点位置。2基准体基准体为一包络声源并终止于反射面上的矩形六面体。在确定基准体大小时,声源的凸出部件(如凸台、法兰等)只要不是声能的主要辐射体可不予考虑。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
超纯铁素体不锈钢主要应用在汽车、厨房设施、家用电器、建筑装饰、化工设备和五金制品等方面。超纯铁素体不锈钢品种铁素体不锈钢的耐点蚀性首先决定于钢液中的Cr和Mo,但是钢液中的稳定化元素如Ti和Nb,杂质元素如S对点蚀也有显着的影响。因N含量的增加,铁素体不锈钢的冲击韧性下降,脆性转变温度上移,钢的缺口敏感性、冷却速度效应和尺寸效应显着恶化。当把N总量降到15×1-6以下,即为超纯铁素体不锈钢时,钢的各种性能会有明显改善。
方管企业扩大量产引来了众多行业的密切关注。国内钢铁分析师分析师公表示,花纹钢板价格钢价上涨的背景下,钢厂通过扩大产量来争取扭亏的意愿相当强烈,5月上旬粗钢产量出现反,在市场的预期之中。产量增加是否导致价格变化,关键要看整体市场的需求。目前国内钢企产能动力十足,丝毫没有减产的趋势。钢铁行业复苏不能单靠以量取胜。当前行业的困境主要是出于经济上升期形成的巨大产能对应经济下行时的需求不足,产能过剩问题凸显。近期市场成交持续清淡,方管市场仍旧处于下滑行情,方管市场造成了较大影响。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
复原剂参加多少要视被复原物质——首要是钛铁矿中Fe2O3的凹凸来决议。所用铁屑应无油、不含硅(如矽钢片)或其他合金、无金属镀层或油漆的铁屑,因为油污等有机杂质在复原时会起泡沫,而硅等其他杂质对产品质量有害。钛液的复原程度要视溶液中三价钛呈现的多少来把握。依据氧化复原反响的电极电位来看,溶液中的复原剂首要与氧化性效果较强的三价铁先反响,待溶液中三价铁悉数被复原成二价铁后,四价钛才参加反响被复原成三价钛。
综合考虑,选用焙烧温度915℃条件下进行焙烧时间试验和煤粉用量试验。磁化焙烧时间试验对脱磷后的铁精矿进行了磁化焙烧时间试验,试验结果见图9。焙烧时间由2min延至6min,铁精矿品位由56.4 .56%。综合考虑,选用焙烧时间6min。磁化焙烧煤粉用量试验对脱磷后的铁精矿进行了磁化焙烧煤粉用量试验煤粉比例为1∶15时较合适,此时铁精矿品位达6.2%,铁精矿率82.96%。
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